我國是一個銅資源短缺的國家,銅資源的高效回收和利用,一直是我國銅冶金行業(yè)研究的方向。某銅冶煉廠在制酸過程中的廢酸淋洗液中,處理砷濾餅要產(chǎn)生大量的洗凈殘渣,殘渣中含銅量高達30%—45%,同時含有砷、銻、鉍等有價元素,若直接返回熔煉系統(tǒng)會導致雜質惡化,若廢棄則是嚴重的資源浪費,同時產(chǎn)生嚴重的環(huán)境問題[1],必須對其進行有效的回收和綜合利用。
一、試驗方案
原料成分 洗凈殘渣成分:Cu 46.2%、Sb 0.26%、S 34.31%、As 3.06%、Bi 3.76%、Na 試驗方案 由原材料成分分析結果,結合濕法煉銅的相關理論和硫化礦物的特性,我們擬定了低溫、常壓、氧化浸出,軟錳礦為氧化劑的試驗方案對洗凈殘渣進行濕法處理[2~5],具體工藝流程見圖1。
圖一
二、試驗結果與討論
根據(jù)圖1的工藝流程,在浸出工藝中,我們進行正交試驗,正交試驗的結果見表1。
表1 浸出試驗結果 單位:℃、h、%
序號 |
溫度 |
時間 |
液固比 |
銅浸出率 |
錳浸出率 |
鉍浸出率 |
1 |
70 |
3 |
3 |
95.32 |
96.77 |
-10.23 |
2 |
70 |
4 |
4 |
95.52 |
97.12 |
-2.29 |
3 |
70 |
5 |
5 |
95.67 |
96.95 |
-6.16 |
4 |
80 |
3 |
4 |
97.56 |
94.09 |
-4.30 |
5 |
80 |
4 |
5 |
98.12 |
94.70 |
-6.98 |
6 |
80 |
5 |
3 |
97.79 |
94.09 |
1.53 |
7 |
90 |
3 |
5 |
90.28 |
94.78 |
-6.22 |
8 |
90 |
4 |
3 |
89.98 |
96.74 |
-2.64 |
9 |
90 |
5 |
4 |
90.94 |
96.34 |
-6.95 |
我們通過表1對銅浸出溫度為80℃、浸出時間5h、液固比為3的情況下,得到的銅浸出率最高。同樣可以知道要使錳的浸出率最高必須使浸出溫度在70℃、浸出時間在4h、液固比為3。
綜上所述,要同時使銅、錳的浸出率達到最高,必須控制溫度在70℃~80℃、時間在4~5h、液固比為3。
然后對浸出后的溶液進行過濾,過濾后的濾液通過凈化后再用來電解,同時電解硫酸錳和硫酸銅溶液當中我們主要考察了電解時間、電解溫度、電流密度及加電解添加劑對銅和錳的電流效率的影響,所得結果見表2。
表2 電解試驗結果 單位:℃、h、A•m-1、%
序號 |
溫度 |
時間 |
電流密度 |
銅的電流效率 |
錳的電流效率 |
1 |
80~85 |
4 |
150 |
96.65 |
34.56 |
2 |
85~90 |
7 |
180 |
97.56 |
18.21 |
3 |
85 |
7 |
130 |
96.78 |
15.30 |
4 |
85 |
7 |
100 |
98.52 |
19.12 |
5 |
80~85 |
12 |
150 |
98.37 |
38.43 |
6 |
85 |
10 |
130 |
97.98 |
10.27 |
7 |
80~85 |
6 |
150 |
99.38 |
17.06 |
表2結果表明,電解溫度在80℃~85℃、電解時間在4~7h、電流密度在100~150A/m,得到銅的電流效率幾乎都在97%以上。通過控制好試驗參數(shù)且通過加入一些添加劑,能使電解得到的銅品質更好,可以達到電解精銅級別。唯一不足的是錳的電流效率很低。
電解銅成分:Cu 99.92%、Fe<0.003%、Pb 0.0019%、As微量,達到粗銅的質量標準;電解MnO2成分:MnO2 89.65%、Fe 0.049%、Pb 0.0462%,達到二級電解MnO2標準。
浸出過濾后的濾渣經(jīng)過二次洗滌再用鹽酸浸出后過濾,過濾得到的濾液通過調(diào)節(jié)pH值使鉍水解沉淀。而過濾后的濾渣我們可以進一步采取工藝措施提取錸和硫。提取錸的主要方法有離子交換樹脂吸附法與有機溶劑萃取法[6]。我們采用溶劑萃取法,用三脂肪胺為有機溶劑和磷酸三丁酯的煤油溶液,三脂肪胺主要功能是萃取稀有金屬錸。
從濾渣中提硫的方法主要有物理法和化學法。物理法有融溶—過濾,蒸餾提硫等方法。相比之下,溶劑法在硫磺質量控制、操作工藝、能耗、環(huán)保方面更為令人滿意,目前溶劑的選擇是溶劑法提硫的關鍵。我們做了大量的試驗,相對而言,用硫化銨作為溶劑提硫,浸出選擇性好,可在室溫下進行,進出速度快,只消耗單一試劑,系統(tǒng)簡單易操作。
三、結論
采用軟錳礦為氧化劑在低溫條件下對洗凈殘渣中銅的浸出良好,浸出率可達90% 以上,錳的浸出率可達85%,而且渣率小于40% ;在鹽酸體系中鉍的浸出時鉍的浸出率可達82% 以上。
對銅浸出液進行銅、錳電解試驗表明銅的電流效率大96%以上,但電解二氧化錳的電流效率低于40%,須進一步探索提高錳的電流效率,提高二氧化錳的循環(huán)利用率。
參考文獻:
[1]朱祖澤,賀家齊.現(xiàn)代銅冶金學[M]。北京:科學出版社,2003
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[3]劉大星. 我國同濕法冶金技術的進展[J]. 有色金屬,2002,54(3):6.
[4]何藹平,郭森魁,彭楚峰.濕法煉銅技術與進展[J].云南冶金,2002,31(3):94.
[5]劉久清. 德興銅礦濕法煉銅工藝現(xiàn)狀及存在問題[J]. 濕法冶金,2001,20(3):123.
[6]張文閣. 高銅金精礦焙燒浸出提取金銅[J].有色金屬,1984.36 (3).68.
以上信息僅供參考