該公司電解生產(chǎn)線每年消耗陽極鋼爪800噸左右,原先以外協(xié)加工為主。2012年為降低成本,公司自4月份開始,利用陽極組裝車間現(xiàn)有中頻爐,自行制作模具,用廢舊鋼爪和其他廢棄鐵工具為原料生產(chǎn)鋼爪。經(jīng)過2個多月設(shè)備改造,目前項目試運行成功并通過驗收,形成了年加工1200噸鋼爪能力的生產(chǎn)線,除了能滿足自身需要外,還可以適當外銷,據(jù)初步測算,每年可以增效37萬元。
另外,該企業(yè)的110kV變電站水風冷改造項目,通過將4臺立式單獨運行的水風冷改為臥式運行,將風冷控制電機的斷路器由一變?nèi)?,不僅實現(xiàn)運行溫度降低10℃左右,而且年可以節(jié)約交流電21萬kWh。
據(jù)介紹,永登鋁業(yè)下屬的嵩岳碳素公司始建于2001年,煅燒爐使用已十個年頭,料罐內(nèi)壁在近1300℃的高溫沖刷下,逐漸變薄且有不同程度的溶洞和燒損,料罐破損后原料進入火道造成火道堵塞,不僅影響工藝指標,還影響爐子產(chǎn)量和質(zhì)量。按照傳統(tǒng)的修復(fù)方法,停爐冷修周期需要10個月,投資需要500萬元。該公司技術(shù)人員通過攻關(guān),決定采用高溫陶瓷焊補技術(shù)對料罐進行熱態(tài)維修。經(jīng)過15天的艱苦努力,目前公司1~6#煅燒爐16條火道料罐全部修補完畢。單罐投入不足1.2萬元,預(yù)計總維修費用不超過20萬元。
另外,永登公司與中南大學(xué)和重慶天泰鋁業(yè)合作的穿孔陽極推廣項目從去年下半年推行以來,成效顯著。截止到5月底,8臺試驗槽的噸鋁電耗比實驗前降低了102kWh。并且其所屬碳素公司已經(jīng)生產(chǎn)出達標的穿孔陽極,實現(xiàn)了碳素、電解優(yōu)勢互補,該項目實施后,可實現(xiàn)降低電解槽工作電壓70mV,噸鋁電耗降低200kWh,直流電耗可望達到12500kWh/t以下,屆時,永登公司鋁電解生產(chǎn)主要技術(shù)經(jīng)濟指標將跨入國內(nèi)先進行列。